“精焊設(shè)備在外焊焊接的時候,出現(xiàn)電流電壓曲線異常波動。我們跟蹤了一個班次,發(fā)現(xiàn)曲線正常的時候焊縫成型依舊存在不良情況。”12月初,寶石鋼管寶世順公司新能源管材廠在生產(chǎn)直徑1620毫米、壁厚20—24毫米規(guī)格的熱力管線時,焊接工程師劉明發(fā)現(xiàn)了問題。
這個廠當即根據(jù)以往類似問題的解決經(jīng)驗,安排焊接技術(shù)人員跟班調(diào)整。然而,繼續(xù)跟蹤兩個班次后,相關(guān)人員嘗試了多種方法,精焊焊接質(zhì)量仍未有明顯改善。
日前,寶石鋼管公司邀請專家舉辦創(chuàng)新辦法專題講座,傳授了TRIZ創(chuàng)新理論。劉明想道:“是不是應該跳出傳統(tǒng)思維,嘗試用創(chuàng)新理論解決眼前的難題呢?”
他提議召開生產(chǎn)技術(shù)問題分析會,集思廣益,發(fā)揮每名員工的積極性和創(chuàng)造力,聚焦主要矛盾,爭取實現(xiàn)快速創(chuàng)新。雖然波動異常和焊縫形貌異常的問題未能得到妥善解決,但是12場技術(shù)分析會、64項建議,為最終改善焊接質(zhì)量提供了有益參考和改進方向。
劉明是工廠首批參加TRIZ理論培訓的技術(shù)人員。他與電氣工程師閆輝一起,運用創(chuàng)新方法,通過分析觀察,抓住最突出的焊接參數(shù)調(diào)整后焊縫形貌無明顯變化、焊接曲線波動的成因這兩個核心問題進行研究攻關(guān)。他們從焊接系統(tǒng)底層軟件開始層層分析,監(jiān)控焊接電源的實際工作狀況,特別是核驗焊槍位置的電流電壓與焊接系統(tǒng)顯示、焊機輸出是否一致。
最終,他們發(fā)現(xiàn)了問題。由于近期設(shè)備操作系統(tǒng)進行過一次軟件升級,升級后,軟件默認的信號源和生產(chǎn)實際調(diào)整的信號源不一致,產(chǎn)生了故障。經(jīng)過與設(shè)備廠商溝通,廠商在后臺修復了底層軟件的故障后,生產(chǎn)線外焊焊接過程中焊接曲線恢復平穩(wěn)。
“沒想到創(chuàng)新理論可以發(fā)揮這么大的作用,問題能這么快得到解決,多虧你們用對了方法!”看著設(shè)備正常運轉(zhuǎn)的生產(chǎn)線,廠長常向陽對著劉明和閆輝豎起了大拇指。
據(jù)了解,故障修復后,這條生產(chǎn)線精焊外焊焊縫形貌正常,焊接缺陷降低了90%以上。
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