8月5日 ,記者在長(zhǎng)嶺煉化制氫裝置了解到,裝置“節(jié)能增效攻關(guān)小組”采用“盡量多用水”等具體措施,成效顯著。
“持續(xù)攻關(guān)創(chuàng)效”行動(dòng)啟動(dòng)以來(lái),長(zhǎng)嶺煉化制氫裝置“節(jié)能增效攻關(guān)小組”全面梳理裝置的水、電、氣等能源消耗情況。針對(duì)水耗偏高,他們仔細(xì)調(diào)查核對(duì)裝置各運(yùn)行段的工藝數(shù)據(jù),并制定出“盡量多用水”等節(jié)能增效措施。
多用水,就是指多用除鹽水。制氫裝置設(shè)計(jì)有利用局部高溫生產(chǎn)中壓蒸汽的汽包,除鹽水則是生產(chǎn)中壓蒸汽的原料。攻關(guān)小組根據(jù)化驗(yàn)分析數(shù)據(jù),指導(dǎo)班組適當(dāng)減少汽包的排污頻次,將以往每天排污一次,改為每周排污三次,減少除鹽水損耗。同時(shí),他們指導(dǎo)運(yùn)行崗位利用好轉(zhuǎn)化爐的高余熱,合理調(diào)整汽包產(chǎn)汽溫度,在保證正常生產(chǎn)的情況下,將充足的余熱量來(lái)生產(chǎn)出更多中壓蒸汽。措施實(shí)施以來(lái),制氫裝置自產(chǎn)的3.5兆帕蒸汽量由75噸/小時(shí)增加到了80噸/小時(shí),裝置實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)氫氣的同時(shí),富產(chǎn)中壓蒸汽,整體運(yùn)行效益提升。
與此同時(shí),裝置“節(jié)能增效攻關(guān)小組”還針對(duì)冷換系統(tǒng)循環(huán)水使用量偏高,對(duì)全裝置使用循環(huán)水的換熱器進(jìn)行了全面的調(diào)查和研究,對(duì)每臺(tái)換熱器相應(yīng)的運(yùn)行工藝進(jìn)行分析,制定不同的改進(jìn)措施,實(shí)行“能降則降、能關(guān)則關(guān)”的優(yōu)化策略,調(diào)整換熱器循環(huán)水使用量。通過(guò)措施的實(shí)施,裝置循環(huán)水使用量同比減少了約30噸/小時(shí)。
裝置還組織基層班組開(kāi)展節(jié)能降耗勞動(dòng)競(jìng)賽,依靠集體智慧積極持續(xù)尋找設(shè)備工藝操作的*佳方法,讓每一低能耗產(chǎn)生更大效益。截至目前,裝置綜合能耗達(dá)同類裝置*。
(張勇 萬(wàn)艷芳)
標(biāo)簽:制氫裝置
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