改造低氮燒嘴降排放

作者: 2019年01月18日 來源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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經(jīng)過一年多的施工,揚(yáng)子石化烯烴廠最后一臺(tái)裂解爐——11號(hào)裂解爐日前完成了低氮燒嘴改造,點(diǎn)火升溫。至此,該公司乙烯聯(lián)合裝置的14臺(tái)裂解爐低氮燒嘴改造畫上了圓滿句號(hào)。該項(xiàng)目的完工,有效降低了乙烯裂解爐氮氧化物
經(jīng)過一年多的施工,揚(yáng)子石化烯烴廠最后一臺(tái)裂解爐——11號(hào)裂解爐日前完成了低氮燒嘴改造,點(diǎn)火升溫。至此,該公司乙烯聯(lián)合裝置的14臺(tái)裂解爐低氮燒嘴改造畫上了圓滿句號(hào)。該項(xiàng)目的完工,有效降低了乙烯裂解爐氮氧化物排放,助力乙烯裂解爐達(dá)標(biāo)排放、超潔凈排放,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排。

  揚(yáng)子石化烯烴廠乙烯聯(lián)合裝置共有14臺(tái)在役裂解爐,原來采用底部燒嘴和側(cè)壁燒嘴聯(lián)合供熱。由于裂解爐燒嘴設(shè)計(jì)年代久遠(yuǎn),當(dāng)初設(shè)計(jì)時(shí)氮氧化物(NOx)排放標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)不能滿足當(dāng)前的國(guó)家環(huán)保要求,即氮氧化物排放值不能滿足政府環(huán)保部門現(xiàn)行的排放限值(不高于100毫克/標(biāo)準(zhǔn)立方米)要求。

  為此,揚(yáng)子石化積極主動(dòng)與國(guó)內(nèi)有設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位聯(lián)系,進(jìn)行燒嘴改造調(diào)研、評(píng)估、論證,提高氮氧化物排放設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),并制訂詳細(xì)完備的燒嘴改造實(shí)施方案。

  乙烯聯(lián)合裝置裂解爐低氮燒嘴改造主要是將裂解爐原有的底部燃燒器和側(cè)壁燃燒器更換為低氮燃燒器,并設(shè)置相應(yīng)的蒸汽注入系統(tǒng)及儀表控制系統(tǒng),采用注入蒸汽的方式來滿足氮氧化物排放要求,確保裂解爐在正常工況下,排放的煙氣中氮氧化物濃度不高于80毫克/標(biāo)準(zhǔn)立方米;在熱備、燒焦工況下,排放的煙氣中氮氧化物濃度不高于100毫克/標(biāo)準(zhǔn)立方米。

  此項(xiàng)改造是揚(yáng)子石化的重點(diǎn)項(xiàng)目,改造自2017年下半年開始,歷時(shí)一年多時(shí)間,目前14臺(tái)裂解爐低氮燒嘴改造已全部完工。

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