某公司2×600MW燃煤發(fā)電機組,配備2臺靜電除塵器。除灰系統(tǒng)采用氣力除灰和水力除灰相結(jié)合的除灰方式,即電除塵器灰斗的干灰采用氣力除灰系統(tǒng)輸送至灰?guī)?,灰?guī)斓母苫彝ㄟ^制漿后采用水力方式送至灰場。每臺爐為1個單元,設(shè)1套正壓濃相氣力輸送系統(tǒng)。輸送系統(tǒng)采用北京克萊德氣力輸灰設(shè)備,主要設(shè)備由倉泵、灰?guī)?、布袋除塵器、空壓機、氣化風(fēng)機等。每臺除塵器1電場4臺倉泵為一個輸灰單元,共安裝8臺倉泵。
600MW機組電除塵器干排灰系統(tǒng)故障分析
輸灰采用連續(xù)排灰方式,除灰系統(tǒng)出力設(shè)計不小于鍋爐BMCR工況下燃燒校核煤種時排灰量的133%。二、三、四電場干排灰系統(tǒng)的容量滿足當電除塵器一電場因故停運時,能清除鍋爐連續(xù)最大出力BMCR時的全部灰量。
進入灰?guī)斓妮斔涂諝庠诿恳粋€灰?guī)熘薪?jīng)由1個反吹式脈沖布袋除塵器進行過濾后,廢氣排放到大氣中。
每臺爐各設(shè)置一座φ13m的粗灰?guī)欤?臺爐共設(shè)置1座φ13m的細灰?guī)?,灰?guī)煊行莘e約為2100m3?;?guī)炀?號鍋爐電除塵器灰斗最遠水平距離為(配管長度)300m。氣力除灰系統(tǒng)主要設(shè)計數(shù)據(jù)表?
運行中的問題
5號鍋爐電除塵器氣力輸灰系統(tǒng)自投運后故障頻發(fā),造成一電場輸灰不暢,除塵器灰斗高料位,經(jīng)常發(fā)生電場被迫退出運行。2008年3月18日5號爐停機臨檢時有11個灰斗高料位。A側(cè)一電場2個灰斗嚴重堵灰,造成26排陽極板脫落的重大設(shè)備故障。由于輸灰系統(tǒng)不暢,已嚴重威脅5號機組正常、安全運行,脫硫、環(huán)保壓力增大。
5、6號鍋爐電除塵器的灰通過10根輸灰管道進入灰?guī)??;規(guī)靸?nèi)進行灰氣分離,氣通過灰?guī)祉敳坎即龎m器排入大氣。布袋除塵器是靠灰?guī)靸?nèi)壓力與大氣之間壓力差向外排氣。存在如下問題:
(1)灰?guī)靸?nèi)部存在正壓,威脅庫體安全?;?guī)靸?nèi)正壓造成灰?guī)祉敳糠烙陮娱_裂,危及灰?guī)彀踩H粲龃笥?,庫?nèi)進水,后果不堪設(shè)想。
(2)輸灰背壓高,造成輸灰不暢,易發(fā)生堵管。
(3)5號爐輸灰距離遠,沿程氣損高,造成5號爐排灰通暢情況劣于6號爐。
(4)靠壓差排氣的布袋除塵器排氣量偏小,庫內(nèi)壓力高,已多次造成壓力真空釋放閥打開向大氣排灰。
(5)輸灰系統(tǒng)排堵閥設(shè)計中采用手動球閥排堵。發(fā)現(xiàn)管道堵灰后人工開啟手動排堵閥。手動排堵反應(yīng)慢、速度慢,排堵時影響輸灰器的正常輸送而使輸灰速度小于灰斗的落灰速度,易造成灰斗高料位。
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